作者:伟德官网 日期:2025-12-15 浏览: 来源:伟德APP下载

一、潜油电泵井下事故的原因
1、间隙过小易导致卡泵
油层套管常见口径为φ140mm,内径约φ121–124.5mm,而泵组最大外径接近φ116mm且较长,二者之间的间隙仅约4–5mm,遇到出砂等情况易产生砂卡。
2、连接环节薄弱
泵组之间连接采用8个φ8mm螺栓,在起泵时如出现卡泵现象,易从该处断裂,引发事故。
3、电缆击穿
若电缆质量有缺陷、长期使用导致老化,或受到腐蚀等,会出现击穿,起泵时电缆断裂、滑脱,甚至形成井下事故堆积。
4、与一般机泵井相同的事故
油管滑扣、套管卡泵、砂卡、落物卡等都可能导致其他泵卡现象,同样会引发电泵落井等事故。
二、潜油电泵解卡打捞工艺过程
1、压井
泵井的泄油阀深度较浅,压井液黏度通常控制在55–65秒量纲,失水量小于4毫升,含砂量小于2%。采用循环法压井一段时间,禁止采用挤注法压井。压井液密度按公式计算:
ρwk = 102 pws (1+50%) / H0
ρwk 为压井液密度(单位:g/cm3),pws 为施工前三个月内的静液压力(单位:MPa),H0 为油层中部深度(单位:m)。
2、安装作业井口伟德APP
压井完成后,拆除采油树并安装作业井口、钻台及转盘,在井口处设置多处缠绕电缆的滚筒,以便将地面电缆缠绕。
3、试提
若井内尚存原管柱,通过短节与原油管连接后进行试提,试提负荷不超过300kN。若试提行程达到1–1.5m且悬重无变化,说明管柱无卡阻,可考虑将潜油电泵起出;若悬重有明显变化,表明管柱存在卡阻,需要进行解卡打捞。
4、测卡点
卡点深度可按下式计算:
Hb = KL / W
Hb 为卡点深度(m),K 为系数(通常φ73mm油管K=240300),L 为三次不同负荷下的油管平均伸长量(m),W 为对应的三次提拉负荷平均值(kN)。
5、处理卡点以上的管柱和电缆
在卡点以上2–4m处下机械式内割刀,切断油管。起出割刀后正转管柱10–20圈,将电缆尽量缠绕在管柱上,使其在断口处拔脱,随后一起起出油管和电缆。如电缆已断脱,也可采用倒扣法取出卡点以上管柱。
6、处理卡点
下铅模(直径约118mm)以检测井下真实状况。如有电缆堆积,先下打捞钩将电缆捞出并进行刮蜡处理,避免蜡阻继续引发卡阻。若为死油、死蜡卡阻,采用热洗方法化蜡,循环注入70–80℃清水使蜡融化并解除卡阻。若为砂卡或小件落物卡,则需下薄壁高强度套铣筒铣削砂子和小件落物,通过循环将其带至地面,清理油管与套管之间的环空,随后用倒扣捞矛或倒扣捞筒等工具将落物捞出。如套铣一次不能解卡,可分多次进行铣削打捞,直至将潜油电泵全部捞出。打捞过程中常采用打捞管柱与震击管柱的组合以提升效率。
若为套管损坏卡阻,需先下击泵组,处理损伤部位,并用整形工具将损坏部位扩径至约120mm,随后下打捞管柱进行打捞;必要时对打捞机泵组进行处理。
7、打捞机泵组
在打捞机泵组以上留出1–2件下井工具以便抓捞。如机泵组内无下井工具,则需下电泵卡瓦捞筒、电机捞筒、特殊薄壁母锥等工具对电泵进行打捞;打捞获物后可通过上下震击实现解卡。若仍无效,需拆除电机接头,使用专用工具抽出转子、定子,最后磨掉电机外壳以完成打捞。
8、通井
机泵组处理完毕后,使用通井规或铅模通井至防砂工艺尾管以上1–2m区段。必要时捞出防砂管,通至人工井底。
9、完井
按规范下入完井管柱,安装井口,完成完井。
三、现场应用案例要点
某井曾出现压井不通以及落物导致的卡阻,井下存在多段油管、封隔器、尾管和电缆等组合体。经过综合分析,疑似为蜡卡与电缆堆积卡所致。打捞过程遵循以下要点:
- 先打捞上部油管,采用倒扣法与外钩等工具联合使用,进行分步打捞与刮蜡,避免因蜡阻引发二次卡滞。
- 针对电机打捞,因外径较大且有碎电缆及小件落物,采用定位套铣筒打开上部环形空间,先捞出电机头和转子以减小受力,随后捞出定子和外壳,继续下部打捞。
- 对封隔器的处理采用分步解封,先将上部与中心管解封后再打捞下部,避免磨损套管和牙齿脱落导致的复杂落物。
- 对蜡卡和砂卡分别采用热洗化蜡、薄壁套铣以及循环导出等综合措施,确保落物逐步清除并恢复井筒通道。
- 若遇套管损坏情形,先扩径后再打捞,确保后续打捞顺利进行。
- 打捞机泵组时保留必要下井工具,必要时使用专用打捞工具进行局部铣削和拉出。整个过程强调分步、分工协作,并结合现场情况灵活调整工艺,避免多重落物造成更大施工难度。
- 完井前完成通井、清理井筒,确保后续完井与井口安装顺利完成。
上述工艺与要点强调在实际作业中以安全、有效、系统化的方法应对潜油电泵井下卡阻问题,确保井筒快速回收、恢复生产能力。
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